- 混凝土材料技术及其质量控制管理(雅砻江流域水电开发技术丛书)
- 《混凝土材料技术及其质量控制管理》委会
- 3274字
- 2021-03-30 17:19:40
低热硅酸盐水泥在官地水电站导流洞堵头快速施工中的应用
(雅砻江流域水电开发有限责任公司,四川 成都610051)
摘要:本文分析研究了HBC低热硅酸盐水泥混凝土在官地水电站永久堵头中的应用情况。低热硅酸盐水泥混凝土具有良好的物理性能、变形性能和耐久性能,其强度、极限拉伸值、抗冻等级和抗渗等级均满足设计要求。现场实测数据表明,HBC低热硅酸盐水泥混凝土的最高温度低于设计允许值,其最大温升低于中热水泥混凝土,且温度变化过程比较平缓。实践表明,使用HBC低热硅酸盐水泥,适当掺用膨胀剂拌制混凝土,有效地降低了混凝土的温升,改善了混凝土变形性能,提高了温控防裂效果,为官地水电站大型导流洞堵头混凝土快速施工创造了条件。
关键词:低热硅酸盐水泥;堵头混凝土;官地水电站
1 引言
官地水电站的两条导流隧洞分别布置于河道左岸和右岸,导流洞由进口闸室、洞身段和出口段组成,隧洞为圆拱直墙型断面,洞身净尺寸为16m×19m(宽×高),采用钢筋混凝土衬砌。左岸导流洞洞身长度726.637m、进口高程1204.00m、出口高程1200.00m,右岸导流洞洞身长度951.716m、进口高程1204.00m、出口高程1200.00m。导流洞永久混凝土封堵堵头,在大坝蓄水运行过程中,堵头与周围岩石或混凝土连成整体,共同承担由作用水头产生的水压力。官地水电站采用分期蓄水方案,第一期蓄水至水位1317m,首台机组发电;第二期蓄水至正常发电水位1330m。根据设计要求,导流洞采用临时堵头+永久堵头施工方案,大约需要浇筑混凝土61380m3。根据蓄水发电的施工安排,全部混凝土施工须在1个月内完成。
2 导流洞封堵设计与施工方案
2.1 设计方案
导流洞封堵进度及质量直接影响大坝蓄水期施工和电站运行安全,封堵施工应遵循“临时堵头施工建设要快,永久堵头施工质量要好”的原则,并处理好堵头长度、体型、灌浆和温控等四项关键问题。因导流洞地质条件复杂,施工期曾发生多次大小不等的塌方,左岸导流洞沿右侧洞壁存在顺洞向断层,为确保蓄水期间导流洞封堵施工安全,经过综合比较分析选择临时堵头+永久堵头方案[1]。临时堵头长20m,永久堵头长45m。
2.2 施工方案
导流洞封堵采用全断面二级配C20泵送混凝土施工,临时堵头一次浇筑完成,永久堵头分20m和25m两段浇筑,分两大层浇筑,浇筑层厚达9m。永久堵头采用制冷混凝土和通水冷却措施,浇筑温度不超过12℃, HDPE塑料冷却水管垂直间距和水平间距为1m。
3 混凝土配合比设计
为进一步解决大体积混凝土快速施工的温控和防裂问题,尽早达到设计接缝灌浆温度要求,结合国内导流洞堵头混凝土配合比的设计经验,在官地水电站导流洞堵头混凝土配合比的设计上,提出“低水化热,微膨胀,后期强度增进率高”的技术思路。由于低热水泥的C2S含量较大,水化热低,后期强度增长率大,能有效提高混凝土的温控防裂效果,决定采用HBC低热硅酸盐水泥[2],并在混凝土配合比设计思路上采用“双掺”技术,即掺缓凝高效减水剂和Ⅱ级粉煤灰方案。导流洞堵头C20W8F100二级配泵送混凝土坍落度范围140~180mm,控制含气量3.0%~4.0%,混凝土膨胀量28d控制在40×10-6左右。
3.1 试验原材料
水泥采用嘉华P.LH42.5低热硅酸盐水泥(简称“HBC”),3d水化热为193kJ/kg, 7d水化热为220kJ/kg,极限温升值较P.MH42.5中热硅酸盐水泥(简称“MHC”)低15%以上,水泥的各项性能指标满足《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》(GB 200—2003)的技术要求,HBC和MHC的化学成分及矿物组成检测结果见表1;粗骨料采用全玄武岩二级配骨料,骨料级配比例45∶55,细骨料细度模数2.7;减水剂采用山东华伟银凯外加剂有限公司生产的NOF-AS缓凝型聚羧酸减水剂,掺量为0.9%,减水率28%;引气剂采用江苏博特建材有限公司生产的JM-2000C引气剂。考虑到官地水电站导流洞堵头混凝土工期较紧,尤其是接触灌浆的需求,决定采用低热水泥外掺膨胀剂方案,通过比选,膨胀剂最终采用重庆三圣特种建材股份有限公司生产的ZY高性能混凝土膨胀剂,属于钙矾石系列,膨胀剂掺量为6%。
表1 HBC和MHC的化学成分及矿物组成
3.2 中热水泥和低热水泥混凝土性能比较
3.2.1 混凝土抗压强度比较
对于设计指标均满足C20W8F100 Ⅱ级配泵送混凝土,在满足泵送混凝土坍落度达到14~18cm的条件下,中热水泥泵送混凝土和低热水泥泵送混凝土的性能测试结果见表2。
表2 HBC和MHC混凝土力学及变形性能试验结果
从表2可以看出,使用HBC比MHC可以降低用水量2kg/m3,并综合分析可以降低胶凝材料29kg/m3;在90d龄期时,HBC混凝土的抗压强度比MHC约高出5MPa,这说明HBC混凝土有良好的强度增长率;混凝土的抗渗等级和抗冻等级均满足设计要求。HBC混凝土的测试结果为限制膨胀率,MHC混凝土测试结果膨胀率为自身体积变形;从试验结果来看,HBC混凝土和MHC混凝土都具有微膨胀性能。
3.2.2 混凝土热学性能比较
根据GB 200—2003,与中热硅酸水泥相比[2],热硅酸盐水泥具有CaO含量低、韧性好、低水化热、早期强度相比中热水泥略低,后期强度增进率高的特点。混凝土绝热温升试验结果见表3。
表3 HBC和MHC混凝土绝热温升试验结果
从表3可以看出,采用HBC低热硅酸盐水泥,与MHC中热硅酸盐水泥相比,可以降低混凝土的绝热温升大约5.1℃。
3.3 优化后的施工配合比
优化后的施工配合比及材料用量见表4、表5。
表4 优化施工配合比
表5 优化施工配合比材料用量
4 施工效果
4.1 混凝土温度
左岸导流洞堵头混凝土内部的六支温度计的监测结果表明,通过水管通水冷却,最高温度可控制在33℃左右,24d后,堵头混凝土温度可以降低到20℃左右,可基本满足堵头混凝土接缝灌浆设计要求(见图1)。
图1 左岸导流洞堵头混凝土特征温度计观测成果
4.2 混凝土体积变形
根据埋设在堵头混凝土内部的观测仪器来看,混凝土的体积变形呈现微膨胀性能,并且微膨胀性能和堵头内部混凝土的温度有关。随着温度的升高,体积变形增大,混凝土内部温度达到46.85℃时,体积变形达到最大值86.10με;随温度的降低,自生体积变形降低,混凝土内部温度降低到34.53℃时,体积变形降低为17.72με,并且趋于稳定。测试结果见图2。
图2 左岸导流洞堵头混凝土特征温度计和特征无应力计测试结果
5 混凝土膨胀率问题的探讨
在本次试验过程中,设计提出膨胀量宜为40×10-6左右,根据现行规范《混凝土膨胀剂》(GB 23439—2009)该膨胀率试验为“采用掺膨胀剂的混凝土限制膨胀和收缩试验方法(附录B)”,而根据《水工混凝土试验规程》(DL/T 5150—2001)该膨胀率试验为“混凝土自生体积变形试验”。两者试验方法不同,测试结果有所区别,而大体积混凝土的膨胀性能又与温度有一定的关系,在考虑混凝土是否具有膨胀性能时,以其内部无应力计的检测结果作为判别依据更为准确,室内试验成果作为参考。根据堵头混凝土的试验成果来看,室内试验的28d龄期混凝土膨胀率为40×10-6左右,自生体积变形28d龄期仅为5.2×10-6左右,而堵头混凝土内部无应力计的检测结果最大值为80×10-6左右,并且随着龄期的延长,逐渐减小,最小值也有17×10-6左右。不同试验方法测试的结果表明,堵头混凝土呈现微膨胀性能,为堵头混凝土接缝灌浆创造了条件。
6 经济性评价
温度及防裂是大体积混凝土施工的技术难点,为了确保导流洞堵头混凝土施工进度,尤其是接缝灌浆和帷幕灌浆的顺利进行,按照设计要求须将混凝土温度降低到合适的范围。HBC低热硅酸盐水泥本身的7d水化热仅有220kJ/kg,与MHC中热硅酸盐水泥的7d水化热268kJ/kg相比,水化热大约降低48kJ/kg。采用HBC低热硅酸盐水泥可以较大幅度提高混凝土温控效果,降低混凝土开裂风险。根据测算,可以节约温控周期工期1个月以上,为加快施工进度,大坝提前蓄水发电创造了有利条件。HBC低热硅酸盐水泥工程成本较高于MHC中热硅酸盐水泥,对于大型水力发电厂而言,其提前蓄水发电的社会效益和经济效益是巨大的,物超所值。
7 结语
官地水电站导流洞堵头混凝土快速施工中,通过使用HBC低热硅酸盐水泥外掺膨胀剂,采取混凝土施工配合比“双掺”技术,混凝土预冷,水管冷却等综合措施,有效控制了混凝土最高温度,防止了堵头混凝土裂缝发生,从而实现了泵送混凝土9m超厚层快速浇筑施工,并保证了堵头混凝土结构的整体性、安全性与耐久性。
参考文献
[1] 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院.雅砻江官地水电站左右岸导流洞下闸蓄水封堵设计方案报告 [R].2010.
[2] GB 200—2003《中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥》[S].北京:中国标准出版社,2003.
[3] 四川嘉华企业股份公司.低热硅酸盐水泥简介及其在水工工程领域的应用报告 [R].2010.